改善工藝 降本增效
在包裝用紙生產中,廢紙原料所占比例日益增加。廢紙的多次回用導致纖維質量下降嚴重,成紙質量難于滿足應用要求。表面施膠作為一種可有效提高紙張強度性能的手段,現已成為包裝用紙生產必要工序。PM10 目前采用的浸泡式施膠出現成紙下機后耐折次數下降明顯,尤其高克重箱板紙。
針對施膠機現狀,公司采取以下幾方面進行優化:1)更換變形嚴重面、底層施膠梁溢流板(材料由合成塑料改用不銹鋼);2)更換新的面層施膠梁溢流板(寬度增加 0.8mm);3)將溢流板與施膠輥之間間隔從3.5~4.0mm 下調至2.5~3.0mm;4)更換計量棒型號:面層采用 24V,底層采用 32U;5)優化淀粉蒸煮濃度、粘度,優化面、底層施膠淀粉濃度、粘度等,最終實現面、底層從浸泡式到膜轉移施膠。
從成本方面來看,實現膜轉移后,噸紙淀粉用量下降7kg,PM10全年節約淀粉1680T。在不額外增加干強劑用量,不提高木漿比例和廢紙質量的情況下,耐折次數有了一定提高,且耐折衰減有了一定好轉。
改善無止境,改善永遠在路上。
