立足現場找突破 辦法總比困難多
生活用紙加工車間產線多,優化產品結構、提升操作技能、推進一崗多能一直成為生產的工作重點。今年通過系列舉措,取得新的突破。
優化產線布局 提升產品產量 加工車間枕式包生產線輸送帶連接條數多(6 條)、高低落差大、轉彎較多,在運行過程中容易造成堵塞、報警現象多,且在生產保濕紙時,底部易出現反卷現象,不能達到產品質量工藝標準,嚴重影響產品生產效率和質量。車間在5月份將枕式包裝機移位進行測試,效果明顯;6月份利用端午節停機放假期間,對折疊機布局進行調整,由原來的南北方向調整為東西方向,輸送帶由原來的“L”布局調整為直線,同時減少輸送帶條數(現使用2 條),縮短包裝機與大回切距離,并將所有輸送帶調整為統一高度,避免高低落差對產品經過時的影響,機臺完成率由原來的90.22%提高105.29%。
調整材料結構 降低生產成本 350線紙芯機原先采購210 克白卡紙進行卷紙芯,后搭配190 克進行混合使用(兩層)。結合產品質量和實際使用效果,今年開始全部使用190 克白卡進行卷紙,實實在在地節約生產成本,而同樣的紙可以增加卷紙芯的使用長度。今年5 月份,車間再次利用閑置機器,對大卷衛紙芯也開始進行調試,并按需進行自行生產,結束白卡大紙芯管外購的狀態,降紙生產成本。
細化單點教育 共享知識資源 OPL是加工車間年初開始制定的主要單點教育,在生產和技術人員的共同努力下,目前已經完成車間24個點的OPL。班組利用班會對員工及時做好宣貫培訓,并對單個工段進行集中探討教育,目的是提升操作工對生產異常的應急處理能力;同時有利于提升機臺人員換線操作技能,順利進入生產狀態;更是成為新員工入職的第一手培訓教材。
推進設備升級 整合人員配置擦手紙生產線通過機器換人,購買自動包裝機,調試投入使用后,人員配置由原來10 人/班減少為5 人/班,兩班共計減少10 人,而每班人均考核產量增長率為61%,進一步提升擦手紙的生產量,也有利于拓寬市場訂單額。
- 上一條優化出門證 減少工作量
- 下一條五金條碼系統順利通過驗收
