做精“降”“回”“換”“比”四篇文章
2019 年以來,面對生活用紙嚴峻的銷售形勢,造紙部結合自身實際,改革創新,積極挖潛;并通過優化考核方案,進一步增強全員節約意識、責任意識和執行能力,全力推動“雙增雙節”工作。
一、降
原料成本占原紙生產成本的70% 左右,具有較大的挖潛空間。對此,我們從以下方面入手:
1)減少排放浪費 內部通過優化停機拉漿操作規程,增加系統串洗頻次來減少漿料底部沉積;另外變更停機時的生產品種,使造紙工段在
減少漿料排放的同時,少出廢紙,避免大輥原紙回抄。
2)控制原紙水分 根據前期摸索而制定出來的《車間溫濕度控制表》,通過復卷段的加濕系統、外圍環境和紙機段的除濕系統三大抓手來調整造紙車間的相對濕度,減少原紙下機后的水分揮發,從而控制原紙水分,達到降低原料單耗的目的。截止7 月份,造紙部原紙水分同比去年平均改善0.34%。
3)優化原料配比 與技術研發部緊密配合,針對原料價格波動頻繁的實際狀況,及時優化原料配比。
二、回
1)白水回用 利用PM15生產白卡的契機,盡可能多回用造紙白水。以7 月份為例,造紙部白水回用3.77 萬噸(水費單價為4.75 元/噸),共節約17.9萬元。
2)紙芯管回用 6月份將廢舊切割機加以改造,使之能滿足復卷所需的最小紙芯管規格,專門針對纏繞膜的紙芯管和破損紙芯管進行最大限度的回用。7 月份紙芯管的單耗環比年初前五個月降低0.35 米/噸紙,月節約1.28 萬元。8 月份計劃對加工部包材的紙芯管也進行回用,進一步降低盤紙包裝成本。
三、換
1)換纏繞膜供應商 從6月份開始引入性價比更高的纏繞膜供應商,纏繞膜的成本較前期降低40% 以上,7 月份節約6.3 萬元。
2)換化學品采購方式 前期TM1/2的大部分化學品是由貿易公司代理,8 月份開始從供應商原廠直采,減少中間環節,將進一步降低化工成本。
四、比
通過內部考核紙機斷紙時間、原紙水分、復卷得率等重點環節;優化TM1/2 班組管理結構(TM1/2 每班精簡一名班長,紙機段相關工作由2 個班長+4 個操作工變為1 個班長+4 個操作工來完成,兩臺機統一協調管理),促進員工主動作為、開拓思路,加強團隊協作,形成班組之間互相比拼的良好氛圍,達到5 大于6 的效果。
雖然目前我們身處紅海,前路艱辛,但是只要全體同仁發揚主人翁的精神,堅守“我命由我不由天”的信念,勇于亮劍,我們相信在不遠的將來,大家一定會看到“變不可能為可能”的那一天!
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