節能增效永遠在路上
2019 年上半年,PM10 積極開展節能增效工作,通過一系列小改小革,以最少的消耗獲得最大的經濟效益,取得階段性成果。
多點小改降能耗。車間管理人員通過對生產設備進行分析后,開展如高濃篩轉子改節能型轉子,既降低能耗又保證良漿質量,經過1~6 月份的跟蹤,電量已穩定在130kW左右,每小時節電約60 度;PM10 制漿1315、1236 泵及電機優化,將其改成節能泵,即110kW 改到55kW和75kW 改到55kW,每天節電約170 度;PM10 的200T 漿線中央空調更換節能型空調機組,一改原先空調制冷效果差、效率低、維修成本高的局面,在確保制冷效果好的同時,每小時可節約20 度電……
多處優化增產能。1)車間內部通過漿線二段粗篩、復式篩的壓力提升以及成型網優化等舉措,進一步提高漿線產量、提高保留和脫水效果,如二段粗篩壓力已提升,復式篩壓力提升正在實施中;芯網高真空已經使用,成型網試用三層網(襯網、芯網、底網已經上機),網部脫水和保留明顯改善,綜合評估紙機提升產量約3%。后續車間對280g 以上產品蒸汽用量和干部通風系統漏點等重點攻關。2)為了防止制漿精篩堵塞,對200 噸漿線的三段、四段低濃除砂器排放口制作沉沙池便于撈砂,而漿料則返回到OCC碎漿機;制漿四段低濃做節漿器,使得濃度降低后排污水不回收。經過改善目前精篩堵塞情況明顯好轉,每天可增產約14 噸。3)通過對PM10 制漿降低尾渣濃度,減少尾渣含纖量,如將三段精篩尾渣接到過渡池,提高進雙效分離機壓力至2kg ,增加OCC 排渣灰份;而ALPHA 排渣含纖維明顯由35% 下降到20% ,灰份由25% 提升到40% ,每天減少排放約0.5T ,有效促進產量增加。
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。上半年雖然已經過去,且取得不錯的成效,但是下半年我們仍需繼續努力,把節能增效當作一項長期的工作。因為只有不斷地學習、借鑒,才能更好做好節能降耗工作。
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