廢舊材料巧變助推行家 人機協同改善復卷效率
2025年,工業用紙事業部PM12積極響應公司“降本增效”號召,全面開展現場改善與創新利舊工作。通過聚焦瓶頸工序、自主技術攻關與全員智慧協同,成功攻克“復卷機斜坡段紙卷人工推進”難題,在提升生產效率、降低人力成本與勞動強度方面取得系統性突破。
鎖定瓶頸工序 明確改善目標
復卷工序作為后段關鍵環節,其順暢度直接影響整線效率。長期以來,紙卷運行至鏈板槽及斜坡處時,慣性消失,需依賴人工輔助推進。該崗位日常配置5~6名操作工,以人力合力推動數噸重的紙卷上坡。此方式不僅勞動強度極高、存在安全風險,還導致崗位人員等待、生產線節拍受阻,成為制約效率提升的顯著瓶頸。
面對“減員增效”的總體要求與現場實際困難,PM12車間管理及技術骨干成立專項攻關小組,明確改善方向:必須通過技術手段替代人力,實現紙卷自動、平穩、高效過坡,從而釋放勞動力、優化生產節拍、消除安全隱患。
自主創新利舊 攻克技術難點
團隊成員第一時間確立“向內挖潛、利舊創新”的實施原則。技術人員深入現場測量分析,明確紙卷在斜坡上的受力特點。面對既要提供克服重力的向上推力,又要提供維持前進的向前推力,并且安裝空間有限的實際情況,團隊創造性提出“短促、有力、帶角度”的“踢”式推進方案,以替代傳統直線推桿。
攻關小組充分利用車間廢舊物資,從氣缸、鋼板、管道等材料中篩選合適部件。通過自主設計、反復測算,完成踢紙器核心機構——包括基礎支架、動力單元、推桿機構及控制系統的全部圖紙與裝配方案。在金加工車間協作下,第一代踢紙器原型機于2025年11月制作完成并安裝到位。
改善成效顯著 數據驗證成果
踢紙器投入試運行后,效果立竿見影。在人力方面:該工位操作人員由5~6名減少至1名(負責設備監控與按鈕操作),真正實現“減員”;在效率提升方面:紙卷通過斜坡時間縮短80%以上,徹底消除工序等待,復卷機整體節拍得到有效提升;在安全與強度方面:完全避免人員與重型紙卷直接接觸推擠的風險,操作工勞動強度得到根本性改善;在成本方面:整個項目全部利用廢舊材料改造,充分體現創新利舊的價值。
持續優化改進 建立長效機制
第一代設備驗證技術路線的可行性。目前,PM12已啟動踢紙器2.0優化升級計劃,旨在打造更可靠、更智能、更高效的標準化裝置。1)性能優化:改進推桿頭接觸形式與曲面,使推力分布更均勻,減少對紙卷表面的潛在影響;2)智能升級:將控制系統接入生產線主控網絡,實現與復卷機聯鎖自動啟停,向智能化邁進一步;3)安全與標準化:加裝完善的安全防護罩與聯鎖裝置,并對設備外觀進行標準化涂裝與標識,符合現代化車間管理標準;4)源頭治理:協同工藝部門,評估并優化斜坡段的角度與長度,從布局上降低推進難度。
PM12踢紙器改善項目,是一次成功的團隊自主技術創新實踐,生動詮釋“降本增效”的深層內涵:并非簡單壓縮人力,而是通過技術革新與流程再造,將員工從重復、繁重的體力勞動中解放出來,轉向更具價值的設備監控、質量維護等崗位,實現“人機協同”的效能最大化。車間將以此為契機,進一步營造“人人敢創新、事事可改善”的濃厚氛圍,鼓勵全員立足崗位,持續發現并解決生產中的難點、痛點,將“微創新、細降本”活動深入持久地開展下去,為公司的高質量發展持續注入動能。
